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基于树脂吸附的电镀废水深度处理工程实例

来源:皇族rng官网    发布时间:2024-01-19 10:10:10

  摘 要:开发了基于树脂吸附为核心的“生物接触氧化+磁性树脂+螯合树脂”的电镀废水深度处理集成技术,并对江苏某电镀废水进行了处理。出水水质达到 GB 21900-2008 的表 3 标准及 GB 3838-2002 的Ⅲ类水标准,其中重金属如总 Cu 和总 Ni 的质量浓度均小于 0.1 mg/L,COD 能维持在 20 mg/L 以下。且废水的综合毒性达到美国EPA833-B-94-002 标准,其中急性毒性 TUa 小于 0.3,慢性毒性 TUc 小于 1。

  电镀废水成分复杂,其主要污染物为重金属离子以及电镀过程中的各种添加剂,是典型的复合污染。电镀废水中重金属与有机污染物通过一系列的物理化学作用改变了其在水溶液中的存在形态,也给常规水处理工艺提出了更大的挑战;复合污染物使重金属在环境中的存在形态更为复杂,增加了治理难度,给人体健康和生态安全带来了极大风险。

  GB 21900- 2008 对敏感地区的排放规定要求更高,如环太湖流域对镍、铜、锌的质量浓度和 COD 的排放标准分别为 0.1、0.3、1.0 mg/L 和 50 mg/L。美国EPA833-B- 94-002 全废水毒性控制推荐限值要求,慢性毒性小于 1 TUc,急性毒性小于 0.3 TUa。面对日益严格的环境标准,江苏、浙江、广东等逐渐提高环保要求并开始采用 GB 21900-2008 的表 3 标准。

  开发高效、低成本的深度处理技术不仅是环境工程领域面临的新难题,同时也是解决电镀废水污染问题重要的国家需求。膜分离、生物技术、吸附和离子交换等处理技术被大范围的应用于电镀废水深度处理的研究。其中,离子交换技术出水水质稳定,尤其适合于低含量废水的处理。

  江苏某电镀企业主要进行镀金、镀银、镀镍、镀铜、铬白和涂装等加工,日平均废水总量约为 300t/d。电镀废水主要是含氰、含铬以及酸碱综合废水,分别对这三股进行预处理后,进入调节池进行混匀,混凝沉淀后排放,工艺流程如图 1 所示。

  原处理设施经过破氰、除铬、混凝沉淀等常规处理后很难实现毒害污染物的有效削减,电镀实际废水中各种络合剂、稳定剂与光亮剂等与重金属形成稳定的络合物,造成了常规处理重出水中金属极不稳定,经测定出水各项指标远不能够达到 GB 21900-2008 中的表 3 标准。该企业处于该市比较敏感的区域,依据环境保护工作的要求,为确保不对周边水环境造成严重影响,此项目电镀废水必须同时达到GB 21900-2008 的表 3 标准及 GB 3838-2002的Ⅲ类水标准。原处理设施以及需要执行的标准如表 1 所示。

  基于该企业电镀废水特性,研究以全混式的磁性离子交换技术、新型螯合树脂分离技术等为核心的集成工艺,形成污泥产生量低、经济技术可行性高的集成工艺,开发了基于树脂吸附为核心的“生物接触氧化 + 磁性树脂 + 螯合树脂”电镀废水毒害污染物深度控制技术,以实现综合毒性深度削减,其工艺流程见图 2。

  生物接触氧化技术,通过在槽内填充填料,用曝气的方式补充水体中的溶解氧,使微生物能稳定的附着在填料上,是活性污泥与生物滤池结合的一种方法。设计解决能力为 300 m³/d,停滞时间为 7.2 h,运行时控制进水体积流量保持在 12 m³/h,调节气量使曝气效果均匀。

  通过 2 个月的培养后活性污泥的生长情况较好,挂膜情况良好。目前仍稳定运行,出水 COD 基本维持在 50~60 mg/L,去除率维持在 40%~50%。

  磁性树脂是在合成过程添加了一系列的铁氧化物如 Fe2O3或者 Fe3O4,由于磁体的投加增大了树脂的密度,易于与水分离,同时其粒径为普通树脂的1/4~1/6,因而其动力学性能远远优于常规的树脂。

  树脂吸附槽设计为 36 m³,保证磁性树脂的质量分数为 5%,水力停滞时间为 3 h,采用机械搅拌,通过回流阀门调节体积流量为 12 m³/h。树脂采用间歇式再生,当树脂沉淀槽中累积到一定量的树脂时,启动树脂回流泵,采用质量分数 10%的 NaCl 对树脂进行再生,其余树脂回流至树脂吸附槽。

  经过磁性树脂吸附槽的出水,COD 控制在 25mg/L 左右,去除率维持在 40%~50%。

  螯合树脂相较普通的离子交换树脂对目标重金属离子具有更高的选择性[13]。吸附形式采用双柱串联,吸附体积流量控制在 12 m³/h,停滞时间约 30min。运行时两柱串联,一柱备用。脱附采用质量分数4%~5%的 HCl 溶液,用 1%~2%的 NaOH 转型。

  慢性毒性也是全废水毒性测试(WET)的另一重要指标,可以反映废水对生态系统长期的毒性效应,斑马鱼作为国际标准模式鱼,能应用于 WET 的慢性毒性评价。

  选取综合废水、混凝沉淀、生物接触氧化、螯合树脂吸附等 4 个阶段的水样进行常规指标分析和急性毒性以及慢性毒性测试实验,结果如表 2 所示。

  由表 2 还可知,经过树脂吸附后废水的急性、慢性毒性基本消除,分析可能的原因是:造成急性毒性的有酸度、重金属、有机物 3 个因素,综合废水处于强酸性环境,经过预处理后 pH 为 7.6,废水仍然具有极高的毒性,这可能是部分的有机物和残余的重金属造成的毒性;经过生物接触氧化后毒性减弱,再经过螯合树脂吸附后废水基本无毒。

  图 3 为电镀原水、混凝沉淀、生物接触氧化以及磁性树脂吸附后出水的三维荧光图谱。

  由图 3 可知,电镀原水在 λ(Em)/λ(Ex) = 280~330 nm/200~250 nm 出强烈的荧光峰,这可能是电镀过程中加入有苯环的含 C=C 双键和 C=O 双键的芳香族化合物]。经过混凝沉淀后 λ(Em)/λ(Ex)=280~330 nm/200~250 nm 该区域的荧光强度减弱,表明该区域有荧光强度的有机物得到了削减。生物接触氧化后,有机物在微生物的作用下得到了降解和转化,λ(Em)/λ(Ex)= 350~450 nm/250~350 nm处显示的为溶解性有机质腐殖酸类物质。经过磁性树脂吸附后腐殖酸类物质进一步去除。

  电镀废水经深度处理后出水包括总 Cu、总 Ni、 总 Cr 含量以及 COD 等主要指标的变动情况如图 4和图 5 所示。

  电镀废水深度处理系统工程(100 t/d)总造价100 万元,其中生物接触氧化系统、磁性树脂吸附系统、螯合树脂系统造价分别为 20.6、26.2、21.1 万元,别的设备、材料和安装调试工程等造价 32.1 万元。

  整个深度处理系统直接运行成本为 4.36 元 /t(未含设备折旧费),其中动力费 1.65 元 /t,药剂费 1.21元 / t,人工费 1.5 元 /t。

  以江苏某企业电镀废水为例开发了基于树脂吸附为核心的“生物接触氧化 + 磁性树脂 + 螯合树脂”的电镀废水毒害污染物深度控制技术,实现了综合毒性的深度削减,出水水质各项指标均能达到 GB21900-2008 表 3 标准,且基本达到 GB3838-2002地表Ⅲ类水质标准,其中重金属如总 Cu 和总 Ni 的质量浓度均小于 0.1 mg/L,COD 维持在 20 mg/L。

  电镀综合原水经预处理毒性仍然很大,经过集成技术处理后废水基本无毒,可以说明生化系统具有“解毒”功效,说明有机物在生化系统里进行降解转化,经过磁性树脂和螯合树脂吸附后的水样急性毒性 TUa 小于 0.3,慢性毒性 TUc 降至 1,废水的综合毒性达到美国 EPA833-B-94-002 标准。工程运行效果表明,“生物接触氧化 + 磁性树脂+螯合树脂” 集成工艺可当作电镀废水深度处理技术进行产业化推广。

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